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鹽城市助成粉磨科技有限公司
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φ3.8×13m水泥磨試生產(chǎn)中出現(xiàn)問題的分析及處理
江蘇如東萬毫水泥廠新上一條水泥粉磨生產(chǎn)線,系統(tǒng)為一臺φ3.8×13m水泥磨,配K2000選粉機組成圈流粉磨系統(tǒng),主要生產(chǎn)P.O42.5級水泥。在可行性調(diào)研時,曾考慮用O-sepa選粉機和K型選粉機兩種方案,考察實際使用廠家時發(fā)現(xiàn)O-sepa選粉機系統(tǒng)操作技術(shù)要求高,而本公司現(xiàn)有員工技能水平較低,不能適應(yīng)其操作要求。同時O-sepa選粉機系統(tǒng)投資較大。因此選用了對粉磨站較合適使用的低投資K型選粉機作為分選設(shè)備。系統(tǒng)經(jīng)過一段時間調(diào)試運行后,產(chǎn)量達100t/h。在調(diào)試過程中我們采取了一些優(yōu)化措施,提高系統(tǒng)產(chǎn)量。系統(tǒng)主要配置如下表:
序號設(shè)備名稱規(guī)格及性能參數(shù)1水泥磨φ3.8×13m,雙滑履支撐。主電機功率2500kW。2高效選粉機K2000,最大喂料量360t/h。3除塵器LQM96-7,處理風(fēng)量46800m3/h。除塵器風(fēng)機4-72No 10C 1450r/min,流量47611m3/h,全壓3032Pa,電機功率55kW。4回粉計量器DLM2.5,計量范圍80~200m3/h。 5磨尾提升機NE300,提升能力320m3/h。電機功率55kW。
1 系統(tǒng)優(yōu)化措施
(1)解決磨頭返料問題磨機安裝完后,按正常試生產(chǎn)程序?qū)δC負荷生產(chǎn)裝球量分別以30%、60%、90%各運行72小時以上磨合。當(dāng)加球量達成90%時,磨機臺時產(chǎn)量達90t/h,回料量為80~90t/h,磨機運行電流為155A左右(電機額定電流為178A)。運行電流遠低于額定電流,且循環(huán)負荷較小不足100%。磨機廠方設(shè)計裝載量為188噸(磨機設(shè)計裝載量見表1),
完全可以達到。因此第三次正常運行72小時后決定加大裝載量運行。根據(jù)循環(huán)負荷情況,將一倉填充率提高至33%,裝載量為55噸,其余各倉仍安原設(shè)計量補足100%負荷。但運行后磨機電流上升為170~175A(使用進相機后),磨機產(chǎn)量仍只有90t/h,回料量為110~120t/h,一倉磨音較脆,但磨頭大量返料。磨尾拔風(fēng)管內(nèi)壓力由原-1100Pa降為-700Pa,磨頭冒灰多,無負壓。
一倉二倉三倉有效倉長(m)3.52.756.0裝載量(t)504098填充率(%)30%28%33%
表1 磨機裝載量設(shè)計采取急停磨機系統(tǒng)打開各倉磨門查看磨內(nèi)球料比情況發(fā)現(xiàn):一倉中球料比基本合適,球露出料面約35mm左右。查看磨頭進料時發(fā)現(xiàn)球料已堆至進料錐內(nèi)高出錐底部220mm左右,高出進料筒。進料錐結(jié)構(gòu)尺寸如圖1。由于進料錐的尺寸比較大,已不能滿足高填充率要求。根據(jù)文獻1中關(guān)于中心件d與填充率ψ的關(guān)系曲線查得,如填充率為0.33時,中心件或進料裝置的外徑只能小于1.064m。而此磨機的進料錐為1.44m,顯然不能適用于高填充率工作。通過計算當(dāng)填充率為0.28時,進料筒的內(nèi)徑小于1.32m即可。此磨機的進料筒內(nèi)徑為1.28m,僅能滿足填充率為0.29。因此將一倉的裝載量降為48噸,主要減少直徑為70、60、50mm的小直徑鋼球,以提高一倉的平均球徑,提高物料流速。在查看二、三倉時發(fā)現(xiàn)三倉的隔倉板中心件已出現(xiàn)裂痕,即將損壞。同時有部分鍛進入隔倉板架內(nèi)。此隔倉的中心圓外徑為1.2m,只能滿足填充率為0.30。因此隔倉板中心件焊接好后,將三倉填充率降為30%。調(diào)整后運行產(chǎn)量為95t/h,回料量為90~100t/h。磨機電流降為160A左右。磨頭返料現(xiàn)象消失,磨尾壓力也恢復(fù)到-1100Pa左右。
(2)解決成品細度不穩(wěn)定處理100%負荷運行后,檢測細度時發(fā)現(xiàn)細度波動較大,不穩(wěn)定。而出磨細度和回粉細度較穩(wěn)定,從選粉機工作原理來分析,只要風(fēng)機風(fēng)量和選粉機主軸轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,成品細度不應(yīng)該波動大。抽測收塵器下灰細度時,發(fā)現(xiàn)細度高達0.08mm篩余4~6%,我們分析認為未滿負荷運行時,磨內(nèi)空間相對較大,磨內(nèi)風(fēng)速較低。而當(dāng)滿負荷運行后磨內(nèi)空間相對較小,風(fēng)速增加磨內(nèi)帶出的粉塵細度變粗,量也較多,因此對成品細度的影響較大。因此決定將除塵器收集的粉塵送入磨尾提升機入選粉機再次分選。經(jīng)過改進后,成品細度穩(wěn)定,但產(chǎn)量下降為92t/h,循環(huán)負荷較之前上升,回料量達100~110t/h。分析認為除塵灰入選粉機后增加了選粉機的喂料濃度,特別是由于收塵灰中微細粉含量高,這些細粉容易吸附團聚,對選粉機的選粉效率影響大。K型選粉機的成品收集是采用旋風(fēng)筒收集的,旋風(fēng)筒對微細粉的收集能力較弱,循環(huán)風(fēng)中的粉塵濃度較大,循環(huán)風(fēng)中從旁路風(fēng)管中進入除塵器的微細粉量較大,而這些微細粉如果單獨收集作為成品將對水泥的性能改善作用較大。因此我們決定增設(shè)一臺除塵器單獨收集處理K型選粉機的旁路風(fēng)。根據(jù)K型選粉機的工作原理,旁路風(fēng)的作用一是將部分冷風(fēng)進入降低選粉機內(nèi)溫度及物料溫度,二是冷風(fēng)從下部進入后可對粘附在粗粉中的細粉進行清洗,使細粉從粗料中分離出來,提高選粉效率。旁路風(fēng)的用量適當(dāng)增大,對粗粉的清洗作用將大大增強。因此我們決定加大旁路風(fēng)的使用量,將原旁路風(fēng)的風(fēng)管直徑由原500mm擴大為600mm,使用一臺LQM32-6氣箱脈沖布袋除塵器,過濾風(fēng)速擴大為1.8m/min,處理量為20000m3/h。風(fēng)機選用C6-48 -10c,1100r/min,22kW。安裝使用后,成品比表面積從360m2提高到380m2,產(chǎn)量提高到100t/h。檢測旁路收塵灰細度時,其細度45um篩余<1%,比表面積達600m2以上。產(chǎn)量提高一方面得益于旁路收塵使用后,磨內(nèi)通風(fēng)量的增加,另一方面選粉機喂料濃度減輕,同時,由于旁路用風(fēng)量增加,加大了對粗粉的清洗效果,選粉效率得以提高,盡管產(chǎn)量增加,但其回料量仍為90~100t/h。
3.總結(jié)
(1)大磨機設(shè)計時,由于要注意到磨機通風(fēng)要加強的問題,所以把進料裝置、隔倉板中心件設(shè)計的比較大,但忽視了研磨體填充率的問題,裝載量低。如果磨機訂貨時與設(shè)備廠溝通好,可使中心件的設(shè)計適當(dāng)小些,以提高裝載量,提高產(chǎn)量。磨機通風(fēng)加強可通過增加通風(fēng)機的壓力來得以提高。
(2)圈流磨磨內(nèi)通風(fēng)風(fēng)速高,其帶出的粉塵細度相對較粗,不能只接作為成品使用,需進入選粉機分選。
(3)K型選粉機旁路風(fēng)如單獨使用除塵器處理,可提高選粉效率,提高系統(tǒng)產(chǎn)量,提高質(zhì)量。
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